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高浓度印染废水特点及预处理工艺设计 [复制链接]
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发表于 2017-5-26 17:09:33 | |阅读模式 来自 中国广东深圳
广东省某县经济开发区工业园主要以印染企业为主,这些印染企业的漂洗、浆染及洗水废水统一排入工业园污水处理厂集中进行处理。印染废水中含有大量染料、浆料、表面活性剂、碱剂等复杂成分,具有色度大、有机物含量高、碱性强、水质水量变化大等特点。加上近年来园区产业经济的发展,废水水质波动性较大;丝光、退浆等高含量废水不断增多,由于原有工艺存在设计不合理等原因,导致该厂废水处理设施运行不稳定,出水经常出现超标现象,严重影响周围水体环境,必须对原处理工艺进行改造和优化。

工程概况及改造背景

该集中式废水处理厂采用混凝- 生物接触氧化工艺,设计规模为46×103 m3/d,其中一期工程规模为12×103 m3/d,二期工程规模为34×103 m3/d。总投资约为4 000 万元。

工业园区工厂绝大部分都为洗漂废水,此类废水为低COD(<500 mg/L)废水,但个别大型工厂由于经济的发展出现大量液氨、液碱丝光废水和退浆废水等高含量废水,日排放量约为8 000 m3。

工程实施

根据原有工艺处理该工厂高含量废水存在的问题,对一期工程进行如下实施改造:

(1)调节池。将原调节池隔开成a、b2 部分,调节池a 空间约为原调节池的40%,在此部分增加曝气装置,用于对该工厂高含量废水的曝气处理。剩余60%的空间作为调节池b,仍然发挥改造前的作用。调节池除要保证调节水质和水量、平衡水温、调节pH的基本功能外,还兼有沉淀和水解酸化的作用,同时兼作事故池,才能确保废水处理系统能正常运行。现有工艺使废水在调节池停留时间短、含量高、水质复杂的工业废水调节池停留时间一般需12 h 以上。调节池内设置排泥泵及污泥搅拌机。调节池出水后直接进入一期圆形竖流沉淀池(简称“一期圆池”)。

(2)一期圆池。在此处增加加药装置,药剂为硫酸亚铁铵和石灰水混合溶液。一期圆池由于加药剂而应加大排泥量。

(3)一期厌氧池。将原来的一期接触氧化池改为厌氧池。原处理工艺采用的生物接触氧化工艺不适合处理可生化性差的废水,很难达到COD 的减排效果,填料生长生物膜后其有效比表面积就会大大下降,即使是正常生物膜厚度也是如此,故污泥含量及抗冲击能力低下。将原接触氧化池内的生物膜及支架拆除改造成厌氧水解酸化池,这样可以将水中的大分子有机物水解酸化成小分子,将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质,提高废水的可生化性,为后续好氧处理创造条件。

运行效果

经过近3 个月的调试后系统成功启动。当地环保部门水质监测站对其进行监测验收

结论

对原有处理设施进行改造时,应注意非印染废水水质、废水温度和碱度等因素的影响,改造并优化设计,确定经济与技术均可行的处理工艺。

改造工程对原有构筑物进行了最大限度地利用,减少了部分经济开支及专业技术人员管理,提高处理效率,达到厌氧、好氧生物处理以及物化处理的结合。

改造工艺实现了剩余污泥排放量少,具有环境、经济的双重效益。

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